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多聯機線徑口訣與故障案例

更新時間:2020-06-17      瀏覽次數:2204

案例一、壓縮機故障

  1、頻繁燒壓縮機:

  某工程,頻繁燒壓縮機。檢查發現,室外機的液管和模塊間氣平衡管,彎管質量差,變形及彎扁現象明顯。解決辦法:更換壓縮機,補充冷凍油,定量補充冷媒,管子異常部分更換。

  2、缺油與潤滑不足:

  故障表現為,壓縮機內置保護、排氣或頂部溫度保護、過電流保護、電源空開跳閘、壓縮機運轉聲音異常、壓縮機腔體溫度過高等。可能導致原因:

  壓縮機長期頻繁啟停,靜態時油和冷媒沉積于壓機腔體內,突然啟動時油隨冷媒一起被排出壓縮機;運轉時間不長又立即停止,油不能及時回到壓縮機。如此反復,壓縮機終因缺油而燒毀。

  系統含空氣或水分,壓縮機長時間高溫高壓運行時,潤滑油開始酸化及熱化終變成膠狀物質,造成壓縮機卡死。

  系統回液或制冷劑遷移可能稀釋潤滑油,不利于油膜的形成,導致潤滑不足。如多聯室內機未統一供電,突然斷電的室內機的EXV閥仍保持一定的開度,造成系統的大量回液 。

  壓縮機反轉(如相序錯),使得壓機內部壓差無法建立,導致潤滑油無法輸送到各摩擦表面 。

  系統制冷劑泄漏時同時也可能造成潤滑油泄漏,使得壓縮機潤滑油偏少。

 

 

  系統中存在其它化學物質,與潤滑油發生化學反應后使得潤滑油變質與冷媒及潤滑油一起,在高溫高壓環境下發生化學反應,使潤滑油開始酸化及熱化終變成膠狀物質。

  3、壓縮機高溫燒毀:

  故障表現:排氣或頂部溫度保護、壓機腔體溫度過高、高壓保護(系統有堵時)、電流保護或空開跳閘。可能導致原因:

 

 

  制冷劑追加過少或制冷劑泄漏,導致排回氣溫度過高;

  臟堵或冰堵(冰堵主指回氣管),導致排氣或頂部溫度過高;

  4、壓縮機高溫燒毀。可能導致原因:

  系統真空度不夠,壓縮機壓縮空氣,壓比過大,溫度過高;

  系統運行環境惡劣,風道受阻、回風不良、換熱器臟等,造成冷凝壓力高,排氣溫度持續上升;

  連接配管過長或管徑用小,系統阻力增大,導致排氣溫度、壓力升高。

  案例二、接線問題

  1、某工程:

  電源線線徑選擇錯誤。1臺16匹,3臺12匹,16+12P共用線徑6平方電源線。應該加大線徑。注意,不能直接并上。

 

 

  電源線的選取:電源導線的選取主要是對線徑的選擇,而導線截面與導線的載流量有關,也與導線 的材料、型號、敷設方法以及環境溫度等有關,影響的因素較多。下面是粗略估算線徑口訣:

  “10 下五,100上二,25、35四三界,70、95 兩倍半,穿管、溫度,八九折,裸線加 一半,銅線升級算。”

  注解:

  10下五是指10個平方以下的線安全載流量為線徑的五倍,如6 平方毫米的線, 它的安全載流量為30A;

  100上二是指100平方以上的線安全載流量為線徑的二倍,如150 平方的絕緣線安全載流量為300A;

  25、35 四三界是指10平方至25平方的絕緣線載流量為線徑的四倍,35平方至70平方內的線(不含70)為三倍。

  70、95 兩倍半是指70平方與95平方的絕緣線安全載流量為線徑的兩倍半。

  “穿管、溫度,八九折”是指若是穿管敷設(包括槽板等,即線加有保護套層),不明露的,按上面方法計算后再打八折(乘0.8)。若壞境溫度超過25度的,按上面線徑方法計算后再打九折。對于穿管溫度兩條件同時時,安全載流量為上面線徑算得結果打七折算。

  2、順德某工程:

  機器運行一段時間后停機,內機顯示通信故障。原因16匹室外機使用32安培的空氣開關。解決方法更換空氣開關。

  空氣開關的選取:

  空氣開關的選擇,主要是根據空調機組的大電流進行選取在選擇空氣開關容量的時候,要乘以1.5~2.0 的放大系數。即空氣開關的容量應是機組的大電流乘以放大系數。

  3、某工程:

  36臺多聯機室內機由集控器控制,調試時發現集控器未能找到 一個內機。一系統拖24號室內機,調試時所有內機通訊故障,處理后室外機只找到21臺內機。檢查發現,網絡通訊線接線錯誤,同時PQE信號線接反,地址碼撥重復。解決辦法,應該重新整理。

 

 

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